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關(guān)于脫模劑與膠衣預(yù)離模問題的解析在我們從事脫模劑相關(guān)業(yè)務(wù)的過程中,常常會(huì)遇到各種因使用不當(dāng)而產(chǎn)生的誤解。曾經(jīng),有一位客戶興高采烈地向我反饋:“你們家的脫模劑實(shí)在是太好了!只打了兩遍,在糊第二遍樹脂層的 ...
關(guān)于脫模劑與膠衣預(yù)離模問題的解析 在我們從事脫模劑相關(guān)業(yè)務(wù)的過程中,常常會(huì)遇到各種因使用不當(dāng)而產(chǎn)生的誤解。曾經(jīng),有一位客戶興高采烈地向我反饋:“你們家的脫模劑實(shí)在是太好了!只打了兩遍,在糊第二遍樹脂層的時(shí)候,第一層膠衣居然自己就往下脫離了,這脫模效果簡直絕了!” 聽到這樣的評價(jià),我心里卻明白,他并沒有看到問題的本質(zhì),其實(shí)這是膠衣預(yù)離?,F(xiàn)象,而并非單純因?yàn)槊撃┬Ч?“太好”。當(dāng)時(shí),我只是笑笑,沒有立刻給出回復(fù)。? 確實(shí),脫模力較大的脫模劑在某些極端情況下可能會(huì)對膠衣狀態(tài)有一定影響,但這種影響通常并不顯著。經(jīng)過大量實(shí)際案例分析,造成膠衣預(yù)離模的主要原因集中在兩點(diǎn):固化劑過量或膠衣固化時(shí)間過長。? 為了讓大家更清晰地理解,我給大家分享一個(gè)實(shí)際案例。有一家小型玻璃鋼制品廠,主要生產(chǎn)一些簡單的衛(wèi)浴產(chǎn)品。在一次新品試生產(chǎn)過程中,他們使用了我們的脫模劑。在操作過程中,工人為了加快生產(chǎn)進(jìn)度,在調(diào)配膠衣時(shí),過量添加了固化劑。原本按照正常比例調(diào)配,膠衣應(yīng)該在特定時(shí)間內(nèi)均勻固化,形成良好的附著層。但這次過量添加固化劑后,膠衣固化速度異常加快,內(nèi)部結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。當(dāng)進(jìn)行第二層樹脂糊制時(shí),就出現(xiàn)了膠衣預(yù)離模的情況,與那位客戶反饋的現(xiàn)象一致。后來,該廠技術(shù)人員在我們的指導(dǎo)下,嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)比例調(diào)配固化劑,這一問題得到了有效解決。? 再看另一個(gè)案例,一家專門制作玻璃鋼雕塑的工作室。他們在制作一件大型雕塑作品時(shí),由于環(huán)境溫度較低,沒有對膠衣固化時(shí)間進(jìn)行合理調(diào)整。膠衣固化時(shí)間過長,在等待固化的過程中,與模具以及后續(xù)要糊制的樹脂層之間的物理化學(xué)平衡被打破。結(jié)果在后續(xù)操作時(shí),出現(xiàn)了膠衣預(yù)離?,F(xiàn)象。經(jīng)過我們建議,工作室采用了加熱設(shè)備提升環(huán)境溫度,使膠衣固化時(shí)間恢復(fù)正常范圍,成功避免了類似問題再次發(fā)生。? 所以,當(dāng)遇到膠衣預(yù)離模這類情況時(shí),不能簡單地將問題歸結(jié)于脫模劑。正確認(rèn)識和分析背后的真正原因,才能有效解決問題,保障生產(chǎn)順利進(jìn)行,充分發(fā)揮脫模劑的正常功效,生產(chǎn)出高質(zhì)量的玻璃鋼產(chǎn)品。 東莞市美雅化工有限公司20多年專注高端脫模劑研發(fā)和生產(chǎn)、輔料供應(yīng),助您買到環(huán)保好用的脫模劑產(chǎn)品。 全國脫模劑咨詢熱線:0769-22623512 更多脫模劑資訊請瀏覽官網(wǎng):http://www.lrig.cn 櫻井脫模劑(一個(gè)集復(fù)合材料、壓鑄、聚氨酯、金屬、橡膠、EVA、PU等行業(yè)領(lǐng)域于一體的綜合性專業(yè)采購脫模劑平臺(tái)) |
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